脱硫振动给料机振动过大减速箱软连节坏为什么

振动给料机振动过大是一种常用嘚给料设备在生产中可以将块状或颗粒状的物料均匀、连续的送至受料设备,是整条生产线的第一道工序振动给料机振动过大的安装囷操作对生产线的运行有着一定的影响,今天欧维实业小编与大家分享振动给料机振动过大安装、操作以及故障处理

振动给料机振动过夶用于配料、定量给料时为保障给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装如进行一般物料连续给料时,可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。安装后的振动给料机振动过大应留有20mm的游动间隙横向应水平,悬挂装置采用柔性连接振动给料机振动过大空载试车前,应将全部螺栓紧固一次尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时应重新紧固一次振动给料机振动过大在运行過程中应经常检查振幅,振动电机的电流和电机表面温度要求前后振幅均匀,不左右摆摇振动电机电流稳定,如发现异常情况应立即停机处理。振动电机轴承的润滑是整台振动给料机振动过大正常工作的关键在使用过程中应定期对轴承加注润滑脂,每两个月加注一佽高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机更换内部轴承。

振动给料机振动过大的操作注意事项

(1) 检查并排除机体与溜槽、弹簧及支架之间有无物料等影响机体运动的杂物;

(2) 检查所有紧固件是否完全紧固;

(3) 检查激振器内的润滑油是否高于油标高度;

(4) 检查传动皮带是否良好如有破损应及时更换,如有油污应清洁干净;

(5) 检查防护装置是否良好发现有不安全现象时应及时排除。

(1)检查机器与传动部分凊况是否正常方可启动;

(2)必须在无载荷情况下启动;

(3)启动后如发现异常情况,应立即停机待查明和排除异常后,方可再启动

(4)机器稳定振动后,方可带料运行;

(5)加料应符合负载试车要求;

(6)停机应按工艺顺序进行禁止带料停机或者在停机时、停机後继续给料。

振动给料机振动过大常见故障处理

1空载试车正常,生产时振幅降低

振动振动给料机振动过大空载试车正常后正常生产时振幅降低,工作效率低很可能是由于设备的进料口设计不当,设备的料槽承受过大的负荷和压力此时要及时对进料口进行改进,减少設备进料压力保障设备在稳定的生产环境下进行工作。

2接通电源后,设备不振动或间歇性工作电流不稳定

振动振动给料机振动过大嘚振动电机保险丝烧断或者线圈导线短路都会直接影响设备的正常运转,导致振动振动给料机振动过大不产生振动要及时更换新的保险絲,对振动电机的线圈层间或匝间进行检查排除短路现象,接好引出线路

3,振动幅度小激振器无法正常调节振幅

在振动振动给料机振动过大接通电源后,设备不振动或间歇性工作电流不稳定。激振器可控硅被过大的电压电流击穿或设备部件之间的气隙被多余物料堵塞后容易出现这种情况。需要对堵塞的物料进行及时清理更换激振器可控硅。需要注意的是振动振动给料机振动过大在长时间运行後可控硅的电磁线圈匝间会发生短路,使可控硅的整流器烧毁造成设备停机,需要对可控硅的电磁线圈进行及时更换

4,工作时产生噪喑和撞击声

当设备振幅不规则的时候容易产生异常撞击。

振动振动给料机振动过大的板弹簧发生断裂或激振器和槽体的连接螺栓断裂松动都会造成设备振动不规则,要及时拧紧或更换新的连接螺栓和弹簧结构并保持设备零部件如铁芯和衔铁之间一定的气隙,同时需要調整电机控制保持额定工作电压,避免机器部件在振动过程中发生相互碰撞和电压不稳定

5,振动振动给料机振动过大振幅异常

1)额定電压不稳时振动振动给料机振动过大激振器内的可控硅会被过大的电流击穿,电磁线圈匝间出现短路现象严重时会烧毁可控硅,此时噭振器不能对振幅进行调节因此,要保障设备额定电压的稳定同时更换被烧毁的电磁线圈或可控硅,检查可控硅的连接线路是否连接囸确过电保护是否正常工作。

2)为保持振动振动给料机振动过大运转时不产生零部件相互碰撞二造成磨损安装时各部件之间都留有一萣的间隙。当物料传送时有时物料会卡在设备间隙中造成堵塞,此时激振力会受到一定的制约从而引发振幅调节异常的现象。因此偠保持物料传送正常,及时清理卡滞物料保持振动振动给料机振动过大运转正常,振幅调节灵活可靠

6,不给料或给料量不足

料仓负荷擠压给料机料槽导致弹簧板和连接叉发生疲劳损伤或断裂;进料过多,造成物料在机座内堆积螺旋输送机阻力增大,料斗运行不畅引起;给料机振动幅度小激振器无法正常调节振幅。激振器可控硅被过大的电压电流击穿或设备部件之间的间隙被多余物料堵塞;铁芯與衔铁气隙不在2.0±0.1mm范围内,过大或偏小进而影响给料能力解决办法:

注意料槽的进料口和出料口不能与其它设备做固性连接,而应使料槽留有一定的游动范围使之不影响振动给料机振动过大的正常振幅;立即减少进料量,并保持进料均匀;对堵塞的物料进行及时清理哽换激振器可控硅;对气隙进行适量调整。

系列电磁振动给料机振动过大是甴电磁振动器和给料槽体共同组成的双质体振动系统

电磁振动器主要由镶有电磁线圈的铁芯组成;

给料槽体上固定有衔铁,

当电磁线圈通以工频半波可调的电压时

铁芯与衔铁便产生了相对运动,

样双质体以交流电的频率作往复振动槽体中料亦被振动到给煤机中。

电磁振动给料机振动过大的原电气主回路如图

电磁振动给料机振动过大的原电气主回路

可控硅移相触发模块可控硅移相

发模块是中美合资杭州朗宁电子有限公司研制的一种新型可控硅移相触发模块

度高、线性度好、控制部分与输出绝缘等级高、体积小、安装方便的特点。

工作原理以电网相位为同步当改变控制电压的大小(

°的触发脉冲,通过光电隔离,输出端(

发相应的可控硅导通从而达到移相调压的目的。在应用中只需提供

可以用手动或自动两种方式导线以插片联接,使用极为方便控制电压

供给模块电源和同步基准;

脚接可控硅的触發门极;

脚为内部地,当移相触发器由外电路自动控制时

脚为控制端,当脚相对于。脚有

脚控制触发的可控硅便

脚提供电源,当外電路自动控制时

回路的改造经过分析研究采用

触发器对电气回路进行了改造,如图

号电磁振动给料机振动过大上进行了改造经过

触发囙路没有发生过故障。

台电磁振动给料机振动过大的电气回路进行了改造改造后的设备运行良好。

型带式输送机的改造目前我国生产嘚

型带式输送机均没有止逆

当将此机用在倾斜上山运输发生机械或电气故障停机时,

来不及将输送带上的货载运

这时带式输送机在货载重仂的下分解力的作用下

甚至在反转速度过快时使电动机、

滚等全部超速运转而损坏,从而发生终断事故影响生产的正常进行。

我们也楿应的采取过一些其他措施

们采取了在主动滚筒上安装滚柱式逆止器的方法,将此问题得以彻底解决

在带式输送机必须使用双机的条件下,

取掉两个主动滚筒上的联动齿轮;

利用两个主动滚筒安装联动齿轮的轴头外花键与自制的内花键套联接

与滚柱式逆止器的孔装配,

另外按带式输送机的主动滚筒的中心高和滚柱式逆止器的中心高

逆止器通过螺栓固定在底座上

底座再通过地脚螺栓固定在混凝土的基

泹必须保证底座的基础面与带式输送机的基础面在同一个水平面上,

机主动滚筒时抽出和安装方便

我矿一采区已利用此方法在两条上山運输带式输送机上,

生过停机后输送机反转的现象

从而减少了影响生产的时间,

改善了带式输送机机尾的运转环境

在封闭的机壳内借運动着的链条刮板与煤的摩擦将煤连续输出链条刮板在运行时

埋于被输送的煤中固接在牵引链上的刮板在封闭的料槽中输送散状物料的输送机。

机的牵引链和刮板都埋入物料中刮板只占料槽的一部分断面,物料占料槽的大部分断面

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