四旋翼无人飞行器飞行器制造技术

想自己在家做一个四旋翼飞行器,问需要什么材料,需要懂什么知识,高手详细回答_百度知道
想自己在家做一个四旋翼飞行器,问需要什么材料,需要懂什么知识,高手详细回答
我有更好的答案
我爱模型论坛这里有还有amoBBS 阿莫电子中的四旋翼部分里面有很多帖子可以学习要看做多大的,需要投资多少。小的有有用有刷电机带减速齿轮做的,一般是微型飞行器。大一些的用无刷电机,无刷电机寿命长,功率大。无刷电机需要配电子调速器。无刷电机没有电刷,是通过感应电动势来判断转子位置来换向的。论坛中有模仿mk自己制作电调的。如果不想自己做可以买现成的。四旋翼还需要陀螺仪,加速度计。需要学pid调速知识,卡尔曼滤波或者互补滤波等知识。因为四旋翼飞行时震动很厉害,所以如果不滤波普通传感器误差会非常大。机架可以自己买,或者用木头之类的搭一个。自己谢=写飞控程序有相当大的难度。
采纳率:90%
关键看你想做多大的,主要材料包括机架、电机、螺旋桨、电调、飞控板、陀螺仪加速度计等测量单元、遥控器、GPS,大概就需要这些。知识的话你要知道怎么选电机,电调一般买配套的就行了,还有用什么规格的螺旋桨,不同的螺旋桨产生的升力不一样,还有飞控板和测量单元也要配套好,还有,你要知道要怎么组装。
机架一套,1047螺旋桨,2212电机,30A电调,飞控板,遥控,陀螺仪加速度计,等等
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DIY四轴飞行器制作过程
本人是航模菜鸟,大概是去年11月份,迷上了四轴飞行器,经常上MK的网站看飞行录相,四轴飞行起来稳定性真好,简直是酷毙了。最终没能抵制住诱惑,冲动之下决定自已也做个来玩玩。从网上收集资料,一切从0起步。经历了几个月的走走停停,现在已陆续完成了无刷电调、四轴机架、遥控器多通道改造、IMU模块、飞控板设计制作。现小有成果,公布出来和大家交流交流,以资进步
& & 由于水平所限,本人只熟悉和使用51架构的MCU,系统的所有模块都是架构在C8051F的基础上。但四轴所涉及的原理、控制理论都是一样的原理,希望各位同好网友不吝赐教,多多指导,谢谢!!!
1.从旧货摊买的两个硬盘
2.费了九牛二虎之力,最后改造一个拆手机用的起子,搞定
下面接着来。机架打算用现有的电直尾管和管座配上硬盘片构成,电机用新西达2212 KV930,两正两反的桨用口碑不错的德国EPP1045 。
3.固定电直尾管的座子,好贵呀.
4.和到手的电机、尾管合张照
5.外加工的4个电机安装座
6.机体主要部分完成
7.加工机架的得力工具,桌面微型台钻
9.一正一反
为提高发帖效率,制作过程从略,一切用图片说话
10.和市场上3块钱一个的正桨对比
11.用电机原配的桨保护器固定两叶桨
12.焊上香蕉头,感觉重量不小,拆除前留个影
13.电机安装固定方式
14.机架整体结构
15.平视角度,很有型吧
16.整机完成效果图
好了,机架完成了。接下来是遥控器的改造时间 , 买了个又便宜又大块的FT06-C, 准备先把6通改到8通,增加两个比例通道,并且配上LCD液晶屏,用来显示控的相关参数。控的高频头还留用,PPM编码板整个换掉它。
17.准备拿来折腾的天地飞6C控
18.FT06-C内部结构
19.在这个位置加个LCD屏
20.打回来的样板,这样做省¥¥
21.为裁板专门买的勾刀
22.花了一个多小时时间,搞定!
23.拆掉FT06-C控的原装PPM板
24.比下位置,很正点
25.FT06-C的这个位置,刚好能放进一个5110屏
26.液晶屏的PCB板
27.预期效果
28.PPM控制板焊接完工
29.看背面。底部电源走线,被工厂做板时移错了位置
30.新到手的5110LCD屏
31.布线时未注意,搞反了液晶的方向
32.液晶屏点亮成功
33.效果怎样
34.安装右边电位器
36.安装左边电位器
38.液晶、电位器的连线
39.增加的两个电位器
40.旋钮安装好的样子
<font color="#.增加的电位器旋钮高度
<font color="#2.工程模式,校准摇杆中立点
43.工作时,显示前6个通道的PPM有效值
44.从接收机输出测得的8通道PPM波形
再来个控的最新图片,通道数到目前为止还是够用就好,没去动它。根据PPM的信号格式,最多是可以做到12个通道的,一般的应用也不需要这么多,等确定需要的时候,再说吧,控的改造先到这里了。
46.控的最新效果
这里再来一段小插曲,活跃下气氛 。前面发的机架,在制作过程中没有详细拍下图片,现在补上 ,发个我制作的第二套机架的详细图片,让大家看得更爽一点。01.买到两块旧硬盘
材料基本都是采用现成的电直配件,电机的固定座得另外加工,这是在机加工店铺做回来的铝圆片,直径35mm 厚度2.5mm。只钻了电机固定的孔,要想固定到尾管上还得自已加工一下,钻出尾管夹的螺丝孔来。这些工作要靠我的得力助手-------桌面微型台钻来完成了:05.外加工的电机固定片,自已加工尾管夹螺丝孔06.把机架上已加工好的拆下来,做模本 07.在一面贴上强力双面胶 08.和待加工的圆片重叠在一起09.保证完全重合10.钻出5.0mm的孔11.再用6.2mm的钻头做一下孔的沉头效果,去除孔边缘的棱角12.电机穿线孔完成13.开始钻尾管夹螺丝孔14.全部完成15.背面好了,电机固定片做完。下面该加工硬盘片了,用已做好的机架上硬盘片做模具,把盘片用双面胶粘在一起尽量重合,然后用台钻开螺孔。这次买硬盘时没注意,买到了传说中的IBM玻璃盘 ,表面看起来和铝盘片一样,钻孔时才发现不对劲,压下钻头时居然钻不下去,一使劲,盘片碎了,拿起来一看:玻璃盘 ,My god!!!16.加工硬盘片时,出现了意外。竟然买到了传说中的IBM玻璃盘
17.碎掉一大块。算了.
放一边 18.早上刚到的电直配件 19.电机固定座安装完成的样子 20.旁边的是450电直脚架 21.电机固定座正面 22.近点看看 23.觉得不过瘾的话,再来个侧面 24.背面尾管夹的固定情况 25.换个角度26.用另一机架上的硬盘片装上,看看效果先 27.用原机架的硬盘片把新机架装起来,看下效果先28.四轴的“机头”2930.31.仰视32.俯视。整体工作已完成,现在只差硬盘片了 没办法还得去一次电子市场。又买回两块旧硬盘,不管三七二十一赶快拆开看看,松了口气,这回是铝盘片。33.中午火速赶到华强北,买回3个硬盘34.几乎8、9成新,看成色还能用,都是40G 35.不管三七二十一,拆开看看再说36.都是单体盘片的37.盘片拆出来了,这回的是铝盘 38.做废的IBM玻璃盘 39.开工40.贴上双面胶41.把盘片重叠放好42.再放第二张盘片 43.加工好的成品 44.钻孔边缘都做了沉头处理
45.尾管按长度裁好,开出定位孔
46.组装完成
 新机架完工了,摆几个pose来show show
47.这次买的脚架有点长,看起来很般配而且是银色
53.机架翼展610mm,电机轴-轴距580mm左右。
54.看肚皮.JPG
57.太有成就感了^_^
到此为止,新机架制作跑题完毕。
要想用遥控来操控四轴飞行器,接收机还得进行下改造,引出接收机内的PPM综合信号,方便四轴的飞控板进行通道采集。接收机的原通道输出口留着不用。我是把PPM综合信号从第6通道插口上引出的,这样用条舵机延长线插到第6通道上就行了,很方便。/*****************************************************************///
1.6通道接收机  2.拍图片用的辅助工具 3.接收板正面4.背面,用的 31136G 5.天线输入端的加感线圈(小电感),可减短天线的长度 6.插针边是6通道PWM的输出隔离电阻,PPM信号在逻辑转换芯片VHC164的1、2两脚7.PPM信号从接收机第6通道引出,把输出隔离电阻焊起来 8.焊接完成。为安全起见烙铁断电焊接 9.换个角度10.拿万用表测已连通 11.跟随我多年的老功臣:4位半DT930F+ 到这里为止,四轴飞行器的机架和遥控相关图片已贴完了,马马虎虎做了一点图片解说。机械结构对各位在座坛友达人来说,很容易看懂,我也就不多费口舌了 。  眼下四轴飞行器机架和外围相关设备改造已大功告成,接下来到四轴的灵魂部分---飞控+电调了。为什么电调也算是四轴的灵魂部分呢?因为四轴要用的电调,还是有所不同的。各看官稍安勿躁,且听我慢慢道来。  先说飞控的核心组成和大概原理,四轴飞行器相对于常规航模来说,最最复杂的就是电子部分了。之所以能飞行得很稳定,全拜电子控制部分的功劳。在常规固定翼飞机上,陀螺仪并非常用器件,在相对操控难度大点的直机上,如果不做自动稳定系统,也只是锁尾才用到陀螺仪。四轴飞行器与其不同的地方是必须配备陀螺仪,这是最基本要求,不然无法飞行,更谈不上飞稳了。不但要有,还得是3轴向(X、Y、Z)都得有,这是四轴飞行器的机械结构、动力组成特性决定的。在此基础上再辅以3轴加速度传感器,这6个自由度,就组成了飞行姿态稳定的基本部分,也是关键核心部分---惯性导航模块,简称IMU。飞行中的姿态感测全靠这个IMU了,可见它是整架模型的核心部件。  再说说电调,四轴飞行器有四个桨(纯属费话:em15: ),两两相对呈十字交叉结构,在桨的转向上分正转和反转,这样可抵消模型自身的旋转。每个桨的直径很小,通常是10寸左右。四个桨转动时的离心力是分散的。不象直机的桨,只有一个能产生集中的离心力形成陀螺性质的惯性离心力,保持机身不容易很快的侧翻掉。所以通常用到的舵机控制信号更新频率很低。四轴为了能够快速反应,以应对姿态变化引起的飘移,需要高反应速度的电调,常规PPM电调的更新速度只有50Hz左右,满足不了这种控制所需要的速度,且PPM电调MCU内置PID稳速控制,能对常规航模提供顺滑的转速变化特性,用在四轴上就不合适了,四轴需要的是快速反应的电机转速变化。用高速专用电调,IIC总线接口传送控制信号,可达到每秒几百上千次的电机转速变化,在四轴飞行时,姿态时刻能够保持稳定。即使受到外力突然冲击,依旧安然无恙。  我是个行动派+实干派,文字描述能力欠佳,读书时的那点写作文的“天份”,早就还给老师了。还是用图片说话吧,这样来得直接点。  接下来是IIC高速电调,这个也是自已通过测试、不断完善才制作成功的。以前在另一个帖子有发过,一时找不到了。四轴飞行器的整机重量+3S锂聚电池通常在800g上下,悬停总电流最大不超过12A,分摊到每个电调上也就3~4A电流,考虑到可能出现的机身姿态大动态变化的情况,单个电调能提供25A的峰值电流已足够了。所以我做的电调只用了6个MOS管,测试过整机持续电流20A 工作20分钟,电调工作良好,这样的表现完全够四轴用了。再大的电流没条件测试了,我的直流电源只能提供到20A。  先贴几张实验时的电调板子图片。* 电调测试板,新西达2212A电机,KV930* 全部使用N-MOS,TO-220封装 * 测试用的15V20A直流电源 下面来真的了 ,打板子做的电调,用上了电调常用的高频电解电容,以前没接触过这些东西,不晓得还有高频电容这回事  电调板子上有条飞线,是用来测试的,正常使用中需拆除。  1.电调板焊完正面2.电调板反面3.持续电流可达14A以上4.电调板焊完正面5.电调板反面6.电调PCB,四块一套飞控板也已完工,该上上图片了。飞控板的核心就是IMU惯导模块,先贴IMU的吧。IMU由三轴陀螺仪和三轴加速度计协同组成,是整个飞控板乃至整架模型的核心,有了它才算具备飞行稳定的先天条件。为了飞行性能的提升和提高飞控实现的成功率,陀螺仪选用了MEMS工艺的LISY300AL,300度/秒感测量程,工作电压3V3,和飞控的CPU工作电压一致,用ADC采集陀螺仪的输出信号。加速度计是IIC接口的LIS3LV02DQ,每个感测轴都可设置轴滚动触发功能,用来感测飞行器姿态滚转,在飞行失控时可触发降落伞装置,使飞行器安全着陆。此功能做为备选项,暂放一边不管它,先从最简单的功能做起。限于个人能力,功能不急着搞得太多,以免目标太高对自已失去信心。7.IMU模块PCB尺寸8.IMU模块组装好的样子9.这边是加速计因选型的ST陀螺仪当时市场上没现货,找到一家代货公司直接从ST原厂买进,价格很贵。在抱着无限耐心中等待了漫长的两个星期后,总算是拿到了。10.ST陀螺仪芯片 11.LISY300AL 12.MEMS单轴陀螺仪 13.LGA28封装 14.3轴陀螺仪,模拟轴出 15.3轴加速计,使用IIC接口 全部完工的飞控板。 板上接口共计有4路电调、1路PPM输入、2路UART通信串口,可接数传电台、GPS。另有一路可控的11V输出,用来接高亮LED发光条做夜航灯用。 蜂鸣器做操作必要的提示音用,电池低电时可通过发音提醒操作者需要着陆更换电池了。16. 飞控板完成效果图
飞控板背面。4路电调通信接口,2路UART,1路PWM
 找朋友帮忙做的上位机,调试姿态使用。
18. 3轴陀螺+3轴加速计上位机
19. 飞控使用串口和上位机通信
20. 陀螺、加速计姿态
到此做四轴飞行器的必备之硬件条件、工具等前期工作已全部准备完毕。剩下的就是飞控软件的编写调试了,这注定是个痛苦+辛苦+漫长+繁琐+N次不规则循环的过程,希望千万别是死循环。当然,更期待的是成功一瞬间那种无可名状的激动心情。为了成功,加油了!也请各位在座的坛友,多多支持!多多鼓励!好让我感受到,偶不素一个人在战斗。
前不久对机架和电调的位置进行了调整,把4个电调全放进了硬盘中心架的夹层里去了。以前放在外面是怕调试中万一烧了MOS管,方便更换的。试验了几个月,MOS管安然无恙。放入中心架里会美观很多。  4个电机的线全部从尾管中穿过安装完成的样子电池挂在中心架下面,用弹力带和魔术贴固定 另加了四个弹性脚架,防止过分摔机传个图上来吧,很多人搞不明白四轴飞行器如何能旋转飞行。要注意的是,4个桨分两组,一组正桨,一组反桨,两组桨出现转速差,那么动平衡就没了,飞行器对外呈现整体旋转力,根据正、反桨的转速不同,实现左旋右旋。前几天傍晚在小区篮球场飞四轴,当时有2级左右的风,在飞第二块电池时没控制好高度,在做了个连续旋转平飞的动作后,四轴被风吹得飘远了,眼看着要撞上楼房了,一时情急乱了手脚,没控制好。四轴撞上房子后从4层楼的高度直接掉下来,摔到了水泥地面上,机架摔损严重。所幸的是飞控板、电调、电机、电池都没受伤。这两天又重新制作了一款更轻的机架,模仿MK的结构。感觉这样简单的才实用,用电直配件做出的机架,看着漂亮,但造价太贵了。摔坏的机架,过两天再看下能否修复。  02.碳纤四轴飞行器03.别看错了,是两个04.中心架用尼龙螺丝固定05.换个角度06.这里要装电池,螺丝反过来装07.机架的净重08.两个一起的重量 09.新买的XXD2212电机 10.装上电机后的重量 11.新焊的电调板 12.新焊的电调板13.装上电调和飞控板 14.飞控板15.装完了,上电看看效果 16.来个近距离的新机架电路部分彻底完工了,剩下脚架暂时没想到好方法,没有做上去。今晚在室内试飞,看看新机架有无稳定性问题。首飞2分钟后,降落重新标定陀螺仪中立点,再次飞行中,一时大意撞上了凳子,小炸一下,洗衣粉袋子惨遭破皮。  后在室外进行了Z轴连续旋转平飞测试,效果比之前有大幅进步,摇杆操控手感灵敏,四轴反应动作麻利,抗风能力也有明显提高。悬停表现还不太满意,遥控无操作情况下最长能保持5、6秒不漂移,得继续努力。由于相机SD卡坏掉,无法拍下飞行过程。   本人的操作水平略有提高在室内测试偏航感度效果很满意,房间太小,连续快速水平旋转的动作没做测试。新代码里加入了上电无遥控信号告警、飞行中遥控信号丢失时告警、飞机回到水平姿态执行自动降落动作,这个功能需要在室外测试。测试拍的视频用软件编辑后转RM,出来的图象惨不忍睹,试了N种方法和格式,在网上下了好几款视频后期编辑软件,要么不好用,要么转出来的图象一塌糊涂。一直拖到今天,才算弄得象点样子。把我的全金属机架又装起来了,单向碳纤容易裂,编织的太贵,并且没有方形的,还是铝管来得实在! 有刷电机版四旋翼飞行器,用商品飞行器改装实现,飞行稳定,手可以轻松脱控。泡沫的东东,玩起来很有安全感 ,况且还有桨保护圈。有刷电机+减速组,效率相当不错,一块满电的 3S 1500mA 电池可以持续飞行18分钟。放个有刷的出来给大家换换感觉。  改装完成的有刷电机版四旋翼飞行器
7805直接这么用 不发热烧板?
谢谢分享学习
简直神了,软件硬件精通啊,学习学习,太佩服了
森林大大能不能分享下控制代码哈哈哈
请问尾管哪里买的
楼主,你大几的!!!!
楼主,能分享一下代码吗?
学到了学到了
楼主~~这个可以加装航拍吗?
要是配个代码。就相当完美了
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飞行器制造毕业论文题目(802个).doc 18页
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飞行器制造毕业论文题目(802个)
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毕业论文(设计)
毕业教务处制表毕业
二〇一五毕业年 三月毕业二十 日
飞行器制造毕业论文题目
一、论文说明
本团队长期从事论文写作与论文发表服务,擅长案例分析、编程仿真、图表绘制、理论分析等,专科本科论文300起,具体信息联系
二、论文参考题目
粘介质成形工艺特点与应用分析
空间运输飞行器材料与制造技术需求分析
高能束流增材制造技术引领飞行器结构设计新变革
展翅高飞上九天——飞行器制造工程专业介绍
宇航学会飞行器制造工艺专业委员会在京委员集会
飞行器制造工艺专业委员会
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转:四轴飞行器制作全过程
10:08:25  
分享一个完整的制作mini四轴飞行器的制作过程
话不多说了,先上一个3D模型图
mini四轴飞行器PCB空板如下,净重6.5g
10:10:13  
最后安装的mini四轴飞行器实物图如下,制作过程已整理到PDF文档中,见附件
附件包含原理图、手机app、调试软件、制作过程
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10:10:25  
分享完成,,,,,,,,,,,,
17:33:20  
21:24:03  
08:13:32  
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
10:18:09  
谢谢楼主分享!!
等待验证会员
10:54:07  
厉害,谢谢楼主分享
15:16:14  
谢谢支持,,,,,,,
19:50:30  
这走线有待提高,线太小,走大电流很容易就烧掉了,不过还是学习学习一下大神
08:36:03  
谢谢大神,,,,,,,
高级工程师
08:52:55  
谢谢楼主分享
09:37:49  
客气,,,,,,,,,,,,
10:43:30  
10:54:18  
这个真的可以
21:28:42  
多谢!!!!
07:51:49  
不用谢,,,,,,,,,,,,
15:37:10  
15:08:29  
谢谢支持,,,,,,,,,,,,
20:33:46  
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