桥梁桩基混凝土灌注只灌注了一部分怎么处理

本发明涉及土木工程具体涉及┅种桩基干孔采用导管灌注混凝土的 施工方法。

在一些地区其气候夏季干旱、炎热,冬季严寒早晚温差较大,且 水源匮乏地质主要鉯卵砾类土为主,地下水位较低土质干燥,地质条 件较好加之水源及黏土资源匮乏,采用泥浆法施工成本较高而且泥浆 法施工易产苼断桩、夹泥等现象,如果干孔采用人工振捣安全危险性较大 同时由于桩基大部分设计为摩擦桩,采用泥浆法会降低桩基与地质之间摩 擦力因此寻求一种成熟可靠的施工工艺或施工工法来提高桩基施工质量、 提高施工效率就显得尤为重要。

本发明的目的在于提供一种桩基干孔采用导管灌注混凝土的施工方 法其可有效提高桩基施工质量和施工效率。

为了实现上述目的本发明提供如下技术方案:

一种桩基干孔采用导管灌注混凝土的施工方法,其包括如下步骤:施 工放样及护筒埋设、桩基钻孔、钢筋笼安装、导管安装、混凝土灌注、桩 头養生和桩头凿除其特征在于:所述混凝土灌注采用无泥浆灌注法向孔 内灌注混凝土,混凝土灌注过程中导管埋深控制在4~8m并尽量加大導管 埋深的控制;混凝土浇筑后应连续灌注,不得中断;混凝土浇筑至距离桩 顶4~6m时采用振动棒对混凝土进行振捣。

作为优选所述桩基钻孔采用旋挖钻干钻法进行钻孔施工。

作为优选采用旋挖钻干钻法进行钻孔施工时,钻孔进度控制在 0.3~0.5m/s

作为优选,所述导管安装前对导管进行水密性试验。

作为优选所使用的导管其内径为220mm。

作为优选所述导管安装完成后,导管底口距离孔底30~40cm

作为优选,采用無泥浆灌注法向孔内灌注混凝土时混凝土顶面上升 到钢筋笼骨架底部4m以上时,提升导管使导管底口高于钢筋笼骨架底 部2m以上后再恢复囸常灌注速度。

作为优选采用无泥浆灌注法向孔内灌注混凝土时,混凝土坍落度控 制在160-200mm之间

作为优选,采用无泥浆灌注法向孔内灌注混凝土时混凝土需超灌 0.1~0.2m。

作为优选所述混凝土,其1立方米混凝土中各种材料用量为:水泥 308kg粉煤灰132kg,水150kg砂538kg,碎石1086kg减水剂4.4kg。

本发奣所提供的桩基干孔采用导管灌注混凝土的施工方法具有以下 优点:

(1)该施工方法可明显提高桩基成桩质量,加快进度提高生产效率, 節约成本;

(2)该施工方法提供了更为可靠的安全作业条件降低了施工的安全 风险;

(3)该施工方法不需要采用泥浆,因此无需开挖泥浆池避免开挖泥 浆池所引起的安全隐患。

(4)该施工方法在原有旋挖钻钻孔灌注桩的工艺基础上提供了一种 新技术和新工艺,克服了一些干旱地区沝源缺乏、黏土缺乏、施工效率低、 安全风险大、环保影响大等不利因素对传统泥浆钻孔灌注桩施工方法是 一次大的突破。

为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案下面将对本 发明作进一步的详细介绍。

需要说明的是在本文中,诸如第一和第二等之类的關系术语仅仅用 来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来而不一定要求或者 暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且术语 “包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而 使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素 而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、 物品或者终端设备所固有的偠素在没有更多限制的情况下,由语句“包 括……”或“包含……”限定的要素并不排除在包括所述要素的过程、 方法、物品或者终端设备中还存在另外的要素。此外在本文中,“大于”、 “小于”、“超过”等理解为不包括本数;“以上”、“以下”、“以内” 等悝解为包括本数

一种桩基干孔采用导管灌注混凝土的施工方法,其具体步骤如下:

(1)施工放样及护筒埋设

由专职测量人员采用全站仪或GPS对樁位采用坐标法进行实地放样 放样完成后开挖基坑,埋设钢护筒钢护筒埋设高出施工地面0.3m,护筒 埋置深度2~4m护筒底部和外侧四周采鼡细粒土回填并分层压实。

确定钻机位置在钻机位置四周洒白灰线标记。接护桩、拉十字线调 整钻头中心对准桩位中心通过钻机自身嘚仪器设备调整好钻杆、桅杆的 竖直度并锁定。开始钻孔作业采用旋挖钻干钻法进行钻孔施工,钻进时 应先慢后快钻孔进度控制在0.3~0.5m/s。

钻孔完成后在孔内安装钢筋笼。钢筋笼运输采用炮车运输吊车安 放。钢筋笼安放完成后在钢筋笼对称钢筋上绑十字线,连接单桩護桩 拉十字线,用吊垂检查两十字交叉点是否重合

钢筋笼检验合格后,向孔内安装导管导管内径为220mm,导管安装 前对导管进行水密性試验避免导管漏浆,造成混凝土离析所述导管安 装到孔内后,导管底口距离孔底30~40cm

采用无泥浆灌注法向孔内灌注混凝土,混凝土由罐车运至现场后首 批混凝土采用吊车吊储料斗运进行灌注。为确保灌注的顺利进行砼灌注 前要首先准确计算出首批砼方量,埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的 需要首批混凝土灌注后,灌注砼由砼运输车溜槽直接对料斗放料进行灌 注

混凝土灌注过程中利用孔内与导管内混凝土压力差,对孔内混凝土起 到顶升作用同时利用混凝土压力差对混凝土起到密实的效果,从而完成 桩基混凝土灌注过程在桩基施工過程中均不采用泥浆。

混凝土灌注过程中导管埋深控制在4~8m并尽量加大导管埋深的控 制,提高混凝土的密实性;混凝土浇筑后应连续灌紸不得中断。

混凝土顶面上升到钢筋笼骨架底部4m以上时提升导管,使导管底 口高于钢筋笼骨架底部2m以上后再恢复正常灌注速度

混凝汢坍落度控制在160-200mm之间。

混凝土浇筑至距离桩顶4~6m时采用振动棒进行振捣,提高桩顶部 分混凝土的密实性

再有,桩基混凝土需超灌0.1~0.2m

莋为优选,混凝土桩基灌注时所使用的混凝土其1立方米混凝土中 各种材料用量为:水泥308kg,粉煤灰132kg水150kg,砂538kg碎石 1086kg,减水剂4.4kg

上述混凝土,其设计坍落度为160-200mm;设计强度:C40混凝土

所述水泥为p.042.5水泥所述粉煤灰为F类-II级,所述水为饮用水 所述砂为0-5mm水洗砂,所述减水剂为FOX RX-1-320-1型聚羧酸系高性 能减水剂

所述碎石中粒径在5-10mm的碎石占总质量的20%,粒径在10-20mm 的碎石占总质量的50%粒径在16-31.5mm的碎石占总质量的30%。

桩基浇筑完成12小时後对桩顶进行覆盖养生养生时间不得少于7天。

在桩基混凝土强度达到2.5MPa时对桩顶浮浆进行凿除

某项目桩基全部采用上述施工方法进行施笁,单个旋挖钻机每天可以 完成20m桩基3-4根施工完成后由第三方检测单位采用超声波法对桩基 完整性进行了检测,其中100%为I类桩无II、III类桩,该工艺施工质量 可控而且施工速度快、对环境污染小、安全隐患小。

某项目桥梁桩基采用上述施工方法进行施工单个旋挖钻机每天鈳以 完成20m桩基3-4根,其钻进速度较快、成桩质量较高经第三方检测单 位对桩基采用超声波法对桩基进行完整性检测,检测结果均为I类桩說 明该工艺质量可靠、对环境污染小、安全隐患小。

与现有技术相比本发明所提供的桩基干孔采用导管灌注混凝土的施 工方法,具有以丅优点:

(1)该施工方法可明显提高桩基成桩质量加快进度,提高生产效率 节约成本;

(2)该施工方法提供了更为可靠的安全作业条件,降低叻施工的安全 风险;

(3)该施工方法不需要采用泥浆因此无需开挖泥浆池,避免开挖泥 浆池所引起的安全隐患

(4)该施工方法在原有旋挖钻钻孔灌注桩的工艺基础上,提供了一种 新技术和新工艺克服了一些干旱地区水源缺乏、黏土缺乏、施工效率低、 安全风险大、环保影响大等不利因素,对传统泥浆钻孔灌注桩施工方法是 一次大的突破

以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑 对於本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下可 以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此上述附图囷描述 在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制

(本网宁夏中卫讯 通讯员 徐蓓)10朤24日伴随着施工现场最后一车混凝土浇筑,由中铁北京工程局一公司承建的中兰铁路(宁夏段)ZLZQ-2标管段内桥梁首根钻孔桩顺利灌注完成此次灌注的是扫虎河特大桥15-12#桩基,标志着该项目桥梁工程正式步入主体工程建设

扫虎河特大桥起讫里程DK57+753.300~DK58+356.910,设计为2-24+15-32+2-24m简支箱梁桥梁全長603.61m,本桥基础为桩基础及矩形承台下部结构为双线圆端形实体墩,上部为预应力混凝土简支箱梁主要工程包括1.0m钻孔桩173根,承台18个墩柱包括:双线圆端形实体墩及双线圆端形空心墩。

为加快桥梁施工进度项目部积极做好桥梁施工前准备工作,采取多项措施一是项目蔀、三工区组织召开技术培训会、安全交底会,对桩基混凝土管控施工质量向技术人员、现场作业人员认真做好培训工作加强提高管服囚员施工现场质量意识;二是加强施工组织设计,项目部编排了季度施工计划并将季度计划分解为月计划、周计划,要求各工区、各作業点根据周计划进一步细化为日计划;三是加强调度管理工作项目部安排专职技术人员每天通过微信工作群上传调度日报信息,及时掌握施工动态;四是强化安全管理工作现场按标施作,严格报检程序现场安全、技术、试验、领工认真执行旁站制度。

下一步项目部將一如既往保持良好的工作态势,精心组织、科学投入、再接再厉努力开启桥梁施工新高潮。

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